作者:中聯德美 來源:www.htglty.com 發布時間:2019/12/16 14:18:36
液壓圓錐破碎機在運行過程中,由于常常出現磨損、打齒、檢修頻繁等問題,給廠家帶來了不可估量的成本負擔,造成了嚴重的經濟損失。鑒于此,我們中聯德美專家對液壓圓錐破碎機經常出現的問題進行了總結,對原因進行了分析,并提出了一些合理的解決措施。
一、液壓圓錐破碎機常見故障及解決方法
1、油泵發熱,該故障通常為油泵中油濃度過大或油溫過低造成,可以通過換稀油或加溫等方法解決。
2、油泵可以正常工作但油壓顯示過低,造成該故障的原因可能是吸油管堵塞、油泵齒輪磨損或壓力表損壞顯示不準等,可以通過清洗油管、更換油泵或壓力表等方法解決。
3、油泵工作及壓力指示都正常但沒有回油,該故障通常是因為回油管堵塞、回油管坡度過小或油黏及溫度低,可以通過清洗回油管,加大坡度,換稀油,加溫等方法解決。
4、油位指示器中無油或油流中斷、油壓下降,造成故障原因為油管堵、油溫低或油泵工作不正常,一般可采取清理油管系統、油加溫、檢查修理油泵等方法排除故障。
5、回油減少,油箱中油也減,造成原因可能為破碎機下有漏油處或排油溝堵塞油從密封圈中漏出,可同過停機檢查,消除漏油調節給油量,清洗或加深排油溝等方法解決。
6、冷卻器不起作用或作用不大,原因可能為無冷卻水或供水不足冷卻系統堵塞,解決方法:
開大水門,正常給水,檢查水壓表,清洗冷卻器。
7、回油溫度過高(>60℃),原因分析:偏心軸套摩擦面產生有害摩擦、軸承工作不正常或油溝斷面不足、堵塞,解決方法:停機檢修供油、冷卻系統摩擦面,清洗干凈。
8、水中有油,油中有水,故障分析:冷卻水壓超過油壓或冷卻器中個別水管破裂,水滲入油由,解決方法:使冷卻水壓低于油壓0.5k/cm。,檢查冷卻器水管接頭是否漏水。
9、傳動軸轉動不均勻,聲音不正常,皮帶輪轉動而動錐不動,原因分析:圓錐齒輪的齒安裝缺陷,運轉中傳動軸軸向間隙過大而磨損或損壞、皮帶輪或齒輪鍵損壞或不可破物導致軸折斷,解決方法:停機換齒輪、校正嚙合間隙或更換主軸,強化除鐵系統。
10、破碎機強烈震動,可動錐轉速加快,原因分析:主軸與襯套間無油或不清潔、可動錐下沉或球面軸承壞損或錐形襯套間隙小,解決方法:停機檢查,找出原因/清洗、加油/修理或更換或調整間隙。
11、大塊破碎產品增多,原因分析:可動錐磨損,解決方法:調小排礦口;更換肘板。
12、工作時震動大,原因分析:彈簧壓力不足,細粒和黏性物料多,給礦不均勻,彈簧的彈性不足,解決方法:壓緊或更換彈簧,調整給礦。
13、轉動時聽見劈裂聲,原因分析:襯板(動、定)松弛,螺釘或耳環損壞,襯板不緊而撞擊,解決方法:停機檢查修理或更換。
14、水封裝置中無水,原因分析:水封給水管不正常,解決方法:停機找出給水中斷之源。
15、磨損、打齒現象嚴重,由于液壓圓錐破碎機長期處于惡劣的環境中生產,液壓圓錐破雖然卡鐵情況較少發生,但是磨損、打齒現象非常嚴重,甚至是傘形齒被根切,造成液壓圓錐破碎機無法正常運轉。
16、檢修頻繁制約鐵渣篩分生產,液壓圓錐破碎機檢修頻繁、檢修時間長。一般半個月就需要檢修一次,每次檢修將近24h,甚至更長。當傘形齒被根切情況嚴重時,需要外購傘形齒,這樣的檢修時間就更長。由于圓錐破設備狀態和檢修的不可控,這樣影響了渣鐵篩分生產的計劃安排,導致經濟指標無法完成,造成生產和銷售經常被動。
17、油溫過高,產生原因:油質不好,或油量不足;軸承損壞;環境溫度過高,沒有冷卻水或冷卻水水壓低;冷卻器堵塞。解決方法:換油,或加油;更換軸承;供給冷卻水或增加冷卻水水壓;清洗冷卻器。
18、油溫油壓上升,產生原因:油管或油溝堵塞,安全閥失靈。解決方法:停機檢查修理。
19、油泵開動后油壓低或指示器無油流,產生原因:油溫低;油管堵塞或油泵工作不正常。解決方法:加熱提高油溫;修理管路或油泵。
20、油內含有大量細泥和雜質,產生原因:密封防塵裝置失靈;水管堵塞或泄漏造成缺水。解決方法:停機重新密封或清洗檢修,更換新油。
21、油中有水,油箱內油位上升,產生原因:稀油站有水進去;冷卻器漏,且水壓大于油壓;小型園錐破給水量過大或回水管堵塞。解決方法:稀油站上蓋棚,清洗油箱,更換機油;檢修漏水部或更換冷卻器,降低水壓,清洗油箱,更換機油;調整給水量或清洗回水管,清洗油箱,更換新油。
22、碎礦機強烈振動,產生原因:機器底座固定裝置松動;破碎腔進入難破碎物料;破碎腔物料過多導致堵料;配件斷裂或者磨損;潤滑不良使主軸被襯套包緊。解決方法:緊固螺栓,澆筑;控制進料種類,嚴禁非破碎物進入;嚴格控制進料量;停機檢查配件;更換已損件,檢修油泵和管路。
23、破碎機強烈振動,破碎圓錐部自轉很高,產生原因:主軸與襯套間缺油或油中有灰塵;錐形襯套的間隙不足;碗形軸承瓦磨損或制造原因,接觸面深達內圓,圓錐軀體下沉。解決方法:檢修或更換襯套、主軸等,并找出缺油原因,消除之;調整襯套間隙;重新研刮,并達到要求。
24、動錐突然轉速加快,產生原因:動錐下沉或球面止推軸承損壞;錐形襯套上竄活動致使其與主軸間隙不足。解決方法:調整間隙。
25、傳動軸回轉不均勻,產生強烈的敲擊聲之后皮帶輪轉動,動錐不動,產生原因:齒輪磨損嚴重或損壞;聯接鍵損壞;主軸折斷。解決方法:停機更換齒輪,并使嚙合間隙合乎要求;更換聯接鍵;更換主軸,加強除鐵工作。
26、碎礦或空轉時產生可聽見的劈裂聲,產生原因:襯板松馳;動錐或固定錐襯板不圓而產生沖擊。解決方法:停機檢查螺釘的緊固情況和鋅層脫落情況。
27、敲擊聲后聯軸器轉動而破碎機不動,產生原因:傳動部聯軸器或齒輪的鍵斷;主軸折斷。解決方法:拆檢換新;拆檢換新。
28、傳動軸旋轉不均勻,產生強烈的敲擊聲,產生原因:圓錐齒輪安裝不合格,嚙合差,間隙過大,傳動軸軸向間隙過大或齒輪被破壞。解決方法:校正嚙合間隙或更換齒輪。
29、有劇烈沖擊聲,支承環跳起,然后又正常工作,產生原因:破碎腔內掉入非破碎物,且易造成主軸折斷。解決方法:加強挑鐵或安裝除鐵器。
30、排礦粒度增大,產生原因:襯板磨損嚴重。解決方法:調整排礦口,減小排礦口尺寸;更換襯板。
二、液壓圓錐破碎機故障產生的原因分析
1、液壓圓錐破破碎機的保護裝置還不夠完善;
2、進入機內的渣鐵物料規格超過規定的設計要求,設計要求為≤130mm;
3、進入機內的渣鐵物料規格符合設備的設計要求,但進渣量過大;
4、進入機內的渣鐵物料超過了設備的過鐵大尺寸而被卡死;
5、液壓圓錐破破碎機被堵停機后,帶重負載強行啟動;
6、配置的傳動電機不匹配,不僅影響效率,同時嚴重影響設備的正常生產運行。
三、液壓圓錐破碎機解決措施
目前,國內同行針對液壓圓錐破碎機存在故障的處理措施通常有:改進設備材質、堆焊硬質合金等,也有廠家結合上述多種方案進行綜合處理。根據液壓圓錐破碎機的工作原理,以及前期對設備故障原因的調查和研究,建議采取以下幾種對策加以修整、改造。
1、輸送給破碎機的渣料,原只有皮帶頭輪除鐵,再在輸送進入破碎機渣料的皮帶上加裝永磁吊掛除鐵裝置,經兩道除鐵,可有效避免渣鐵進入液壓圓錐破碎機。
2、調整液壓圓錐破碎機保護裝置的電流,使其在帶重負載的情況下不能強行啟動或瞬間保護跳閘。
3、每月對液壓油箱內部的金屬含量進行檢查,發現故障及時處理。
4、完善操作制度,加強破碎機過鐵的監管和考核,加強對生產線負責人和操作工人的連帶責任考核。
實踐證明,加工廠如果采取以上措施可大幅提高液壓圓錐破碎機的使用壽命,降低運行成本,同時可大大提高整條礦石加工生產線的工作效率。
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